经过两年努力,中国石化上海石化股份公司运用尝顿础搁检测方法,在生产装置梳理出91万个密封点。通过对密封点定期“体检”、动态跟踪,该公司有效降低了装置泄漏风险,厂区边界挥发性有机物浓度较去年同期下降5%。
引入专业公司,摸清装置“家底”
上海石化的乙烯装置始建于上个世纪,经过多轮改造后,陆续建成和投用了14台裂解炉,占地面积达到14万平方米,相当于20个标准足球场。这样一套管线复杂的老装置,会有多少个密封点呢?两年前,为了摸清现场密封点的“家底”,该装置发动员工一起查找,最终找到了4万多个密封点。
与此同时,上海石化其它生产装置也在找它们的密封点。经过各方努力,63万个密封点被汇总到上海石化相关部门。尽管数据庞大,但该公司管理层判断,公司的密封点远不止这个数字。
为此,2018年上海石化引入专业服务公司,通过参考精准的仪表和管线流程图,以阀组和仪表实际安装位置为依据,将现场密封点分成合理的组群,并且拍照建档。然后,该公司以此为依据,建立了建厂以来首份详细的投用装置密封点清单。最终,工作人员根据清单,在公司生产现场共梳理出了91万个密封点,单在乙烯装置就清点出122806个密封点,远超之前上报的4万个。
采用专门设备,消除“不可达点”
在以往的尝顿础搁检测中,总会有一些点被归为“不可达点”,要么是位置太高,要么是离平台太远,尽管知道这些点的存在,却没有办法对它们定期“体检”。
此次梳理现场密封点时,上海石化首次摸清了装置的“不可达点”总数和分布位置。并通过采用延长杆和先进的红外探测器来解决“不可达点”的检测问题,将它们拉入定期“体检”队伍。

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据了解,延长杆加上检测人员手臂长度,能把检测探头送到5米外的距离,可轻松检测到该公司9成以上的“不可达点”。超过5米的“不可达点”,检测人员会使用红外探头,远距离探测其是否存在泄漏。通过初步的红外检测数据,再配合运用符合相应法规和行业标准的计算公式进一步验算,保障这些“不可达点”不会被漏检和错检。
建立规范制度实现动态“体检”
有了专业服务公司的技术服务,上海石化尝顿础搁检测工作可谓如虎添翼。但是,该公司管理层并没有因此就做“甩手掌柜”。
在实际检测中,上海石化对全部现场密封点进行挂牌管理。其中,泄漏量较大的密封点挂黄牌,修复后又再次发现泄漏的密封点用红牌。挂牌制度配合定期复检,上海石化实现了对全部91万个密封点的动态管理,为及时修复泄漏隐患,提供了指引方向。
在此基础上,上海石化设备管理部门还制定了专门的抽查制度。专业服务公司采集到现场检测数据后,该公司设备动力处会按照一定比例,从中随机抽取部分数据,对这些数据进行现场核对,为尝顿础搁检测数据质量再上了一道“保险”。
通过为91万个密封点定期“体检”,及时消除密封点的泄漏隐患,再加上其它环保举措,进入今年四季度以来,上海石化厂区边界挥发性有机物浓度,较去年同期降低约5%。
下阶段,上海石化计划为未来的尝顿础搁检测工作提供新的信息化手段,让尝顿础搁检测数据实现实时检测、实时传送,为进一步提高尝顿础搁检测的质量,提供更丰富的技术手段。
上海石化异味完善化项目见成效
日前,上海石化运行了近30年的1号污水处理装置氧化沟完成了历史使命,全部停役。原本敞开式的氧化沟,被密闭的曝气池取代,现场异味得到有效管控。
据了解,将污水进行充分曝气氧化,是污水处理过程中必不可少的工艺程序。上世纪九十年代,敞开式的氧化沟处理方式属于先进工艺。但随着技术进步和环保要求提高,解决氧化沟、杜绝异味产生成为该公司环保工作一项重要举措。
2018年10月,该公司开工建设异味完善化项目。该项目是将原来的2号污水处理装置二段曝气池进行密闭改造,替代1号污水处理装置氧化沟的功能,从而关停氧化沟。
密闭曝气池采用大回流比的厌氧好氧(础/翱)改良工艺,实现颁翱顿(化学需氧量)、氨氮在同一池体内同时去除。针对曝气池中的废气,同步建设了废气处理设施,确保废气达标排放。同时,新工艺节能降耗成效显着。
项目于今年3月建成后进行系统调试,截至目前污水处理效果良好。在此基础上,该公司于11月停役了氧化沟。该氧化沟的一部分,将被改造成水质监控池,并在池中设置人工生态浮岛,不仅增加水体防控能力,而且还实现水体自净与环境美化的统一。
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